
整洁有序的设备、错落有致的管路,很难想象这是洗选加工煤炭的地方。这是选煤中心生产车间精益管理实施的效果。这个车间将精益管理的理念和方法推进至现场生产过程的各个环节,不仅保证了生产运行的顺畅,也实现了产品效益的最大化。
这个车间原为跳汰洗煤系统,先后上马了三套选煤重介系统,仅管路就有4000多米,“跑冒滴漏”时有发生,对车间环境也造成了严重影响,而且受空间限制,设备布局窘迫,致使设备维护和清洁变得非常困难。环境面貌的改变,仅是这个车间推行精益管理以来取得成绩的一小部分。本着少投入、多产出的原则,在精益管理工作的推进中,这个车间依托三套重介选煤系统的洗选加工能力,力求提升精煤产率,实现产品效益最大化。
这个车间煤泥水二段浓缩改造于去年7月运行,既能从煤泥中回收部分混煤,又能有效提高煤泥水系统处理能力,解决了煤泥水系统能力制约洗煤生产的问题,为下一步提高洗煤入洗量提供了有力保障。为完善洗选工艺,提高精煤回收率和精煤产量,他们又实施了粗煤泥TCS分选系统改造,通过增加一台TCS粗煤泥分选机和相应的脱水设备,实现了从粗煤泥中回收部分精煤的目标,可提高精煤产率约2%。按照入洗量400万吨/年计算,每年可提高精煤产量8万吨。(郭建)