生产服务中心更新厂自主研发的全螺纹拉杆组拆卸装置,自今年1月投用以来成效显著,废旧拉杆修复率由60%提升至75%,拆卸效率由8分钟/根提升至5分钟/根,为废旧物资循环利用提供了有力技术支撑。
作为矿区上井物料回收修复的责任主体,更新厂始终将修旧利废作为降本增效的重要抓手。拉杆作为井下支护的关键部件,需求量持续增长,修复再利用需求日益迫切。然而,此前由于缺乏专用拆卸工具,部分弯曲、锈蚀的拉杆只能直接报废,而可修复的拉杆也需要两人配合才能完成拆卸,不仅劳动强度大,而且效率低下,制约了废旧拉杆的循环利用率。
面对这一痛点,更新厂组织技术骨干成立攻关小组,立足一线实操经验,反复研究拆卸原理,不断优化设计方案。经过多次试验和改进,成功研制出全螺纹拉杆组拆卸装置。该装置设计巧妙、操作简便,实现了单人独立操作:只需将弯曲拉杆放入卡槽,一手用管钳固定端部,另一手用自制快速扳手借助受力传导结构即可轻松完成拆解,彻底改变了以往两人配合、费时费力的作业方式。
新装置投用后,更新厂修旧利废车间和装沙车间的作业效率显著提升。数据显示,废旧拉杆修复率从原来的60%提高到75%,单根拆卸时间由8分钟缩短至5分钟。这一成果不仅有效减少了资源浪费,还额外创造了可观产值,切实将修旧利废、降本增效的政策要求落到了实处。