近日,经过9天的连续奋战,鲍店煤矿提前完成主井南提升机主电机更换工作。
据了解,旧电机自1985年12月25日投入使用,至今已运行达40年,期间进行了多次大修,更换了部分老旧部件。今年7月,该矿机电工区在日常检修过程中发现,该电机因出现转子支架与转子铁芯定位键锁紧螺栓断裂等问题,更换工作已经迫在眉睫。
为保障主井南提升机主电机更换工作安全顺利进行,该矿成立以机电矿长为组长的主井更换主电机安全保障小组,加强更换主电机期间安全管理工作。机电工区抽调相关技术人员,24小时现场监护配合工程施工工作。
在更换过程中,施工团队面临着诸多挑战。该电机总质量达36吨,起吊高度约55米,起吊作业难度极大。
“为确保安全,我们工区加强现场跟班,做好安全风险辨识,紧盯起吊作业全过程。电机转子与大轴装配间隙要求在0.4毫米以内,对安装精度要求极高,工作人员每隔半小时便测量一次间隙,以保证测量精度。”机电工区区长韩佳佳介绍说。
为不影响矿井正常生产,施工团队利用矿井73下11工作面缩面期间,只通过主井北车单车提升就能满足每天的提升量,保障了生产的连续性。
机电工区技术人员潘成龙说:“针对施工中的关键环节,如起吊作业、临边作业、加热、停送电作业等,监护人员严格按照相关要求,每班施工前做好安全风险辨识,监护人员加强现场安全管控,发现违章行为及时制止,确保了施工全过程的安全。”
新更换的电机相较旧电机优势显著。功率方面,老电机为 2400千瓦,新电机提升至2500千瓦。同时,新电机与北车电机为同一品牌,便于后期维护及配件更换。此外,锈蚀、断裂的螺栓全部换新,有效提高了电机稳定性。
韩佳佳说:“在资料留存方面,我们采用图片、云文档等方式,取代了原来单一的手写笔记,更加便利高效;施工工艺更加完善,加热装载、拆卸装置等工器具能够提前准备,加快了施工进度;人员结构上呈现年轻化趋势,老师傅发挥指导作用,更多年轻人挑起大梁,传帮带作用显著。”
新电机投入使用后,该矿制定了完善的检查养护措施。从电机的温度、振动、声音方面加强巡检;采用热成像仪对电机定子、转子、大轴、轴承、滚筒、电缆压接处等关键部位加强测量;利用检修时间对基础螺栓、碳刷握、电缆连接线等进行检查紧固,确保电机正常运行。
在此次电机更换过程中,一个个爱岗敬业的身影,穿梭于施工之现场,如星光般熠熠闪耀。项目负责人韩佳佳、田千、潘成龙,从8月4日到15日,十多天的时间里,办公室的沙发、现场的临时休息区就是他们的“家”。
“十多天不回家,确实很想孩子,但更换任务这么紧张,我们必须全力以赴。”韩佳佳说道。
每当夜深人静,施工现场的灯光下总能看到他们忙碌的身影,或是检查设备,或是和施工人员探讨细节,他们用坚守诠释着责任与担当。
施工负责人刘坤在电机送电调试的关键时刻,连续30小时不离现场,时刻关注着各项数据的变化。疲惫时,他就找个角落短暂地靠一会儿,休息后立刻投入到紧张的工作中。直到电机调试顺利完成,他紧绷的神经才终于放松下来。
此次鲍店煤矿主井南提升机主电机的成功更换,不仅消除了安全隐患,提升了矿井生产的安全性与稳定性,也为今后类似工程积累了宝贵经验。